瑞雪兆豐年,新年傳喜訊!2024新年伊始,一場大雪不僅帶來了豐收的祥瑞之兆,渭化公司合成車間也傳來了生產喜訊,合成氨日產達到1080噸,較去年環(huán)比增產約3%,創(chuàng)出歷史新高。
E1804水冷器是合成氨裝置的重要換熱設備,直接決定氨分離效果。由于運行周期長,設備老化,在生產運行過程中出現多處堵管,導致換熱效率降低。多余的反應熱量不僅增加了氨壓機負荷,合成氣壓縮機在同等轉速下也無法滿足高負荷運行,最終導致整個系統(tǒng)循環(huán)量增大。為了突破這一生產“瓶頸”,合成車間、生產部多次召集技術人員討論解決方案,最終決定對E1804水冷器進行更換。
借助去年的年度大檢修契機,2023年10月17日,新設備成功吊裝落座,徹底解決了換熱器內漏結垢影響換熱效率問題。對水冷器E1804的更換之后,該車間又采取了一系列的工藝優(yōu)化操作法精益求精、挖掘裝置潛能,增加邊際效益,實現了合成塔主進氣閥HV1804在45%的基礎上又增開5%的開度,合成塔循環(huán)量同比增加約10KNm3/h,同時,根據循環(huán)水溫度變化,動態(tài)調節(jié)氨壓機負荷,不僅保障了較高氨凈值,氫氮比也盡可能維持在最優(yōu)區(qū)間。在管理方面,該車間還充分利用以“氨產量勞動競賽”為抓手,激勵各班崗位操作人員同心保運行,全力促生產。
通過近期對運行參數的反復監(jiān)控記錄,同負荷同循環(huán)水溫下,E1804出口工藝氣溫度降低約8°C,氨壓機轉速降低約300rpm,保障系統(tǒng)冷量充裕的同時,也為今年夏季維持較高負荷奠定了基礎。
目前,與去年同期相比合成氨日產量增加約40噸,按照當前市場價格,直接為公司帶來月增收480余萬元的尿素產值,同時,充裕的冷量也使得合成氣壓縮機轉速、氨壓機負荷進一步降低,節(jié)約了蒸汽消耗,開年便拿下了提質增效、節(jié)能降耗雙“開門紅”。