三期三臺氣化爐煤漿回流閥已運行11年之久,因長期高負(fù)荷運行,早已“傷痕累累”,運行過程中曾多次出現(xiàn)因過程閥卡關(guān)閉失敗而導(dǎo)致的氣化爐投料失敗問題。究其原因,主要是氣化煤漿中的鐵渣等雜質(zhì)在設(shè)備運行過程中積壓在回流閥閥芯的卡槽內(nèi),導(dǎo)致閥門關(guān)閉失敗,進(jìn)而影響氣化爐投料。
針對這個多年的“老頑疾”,之前的解決辦法是每次在氣化爐停車期間對煤漿回流閥閥體進(jìn)行拆檢,徹底清理閥芯內(nèi)沉積已久的雜質(zhì),從而確保煤漿回流閥正常運行。但這種解決辦法也有一定的局限性,因為如果遇到氣化爐連投,就無法進(jìn)行閥門拆檢,從而導(dǎo)致連投時有很大幾率閥門關(guān)閉閥卡,進(jìn)而導(dǎo)致連投失敗。考慮到該回流閥為進(jìn)口閥門,無備件、價格高昂,如果重新采購更換的話,需廠家親臨現(xiàn)場調(diào)研、設(shè)計后進(jìn)行定制,前后耗時較長。
頂著巨大的風(fēng)險和壓力,計控電儀部部長王文波帶領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊多次進(jìn)行專題分析,反復(fù)討論、細(xì)心研究,最終決定以6#氣化爐煤漿回流閥為試點進(jìn)行氣路改造。鑒于該閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)為彈簧活塞式,閥門開時依靠氣源壓力頂開彈簧,閥門打開,關(guān)閉時氣源壓力卸掉,彈簧復(fù)位,閥門關(guān)閉。當(dāng)閥芯內(nèi)含有鐵渣等雜質(zhì)時,彈簧壓力不夠,就頂不回去,針對這一問題,大家一致決定在閥門關(guān)閉側(cè)加裝輔助氣源,由彈簧和氣源共同施加壓力,確保閥門正常關(guān)閉。確定好改造方案后,經(jīng)過整整一天的努力,終于完成了對6#氣化爐煤漿回流閥的改造工作,并進(jìn)行了大連鎖試驗,閥門開關(guān)正常,初步顯示改造成功。
巧施“小手術(shù)”,妙解“老頑疾”。通過此次技術(shù)改造,終于解決了這個多年無法徹底解決的大難題,同時為公司節(jié)約生產(chǎn)成本幾十萬元,真正實現(xiàn)了降本增效。